耙斗机【耙岩机】的缺陷,耙矸机运搬是我国70年代采矿出矿的重要方式。随着采矿技术推进,它的缺陷突出在机动性差、效率低慢、钢丝绳往复磨损大易断,矿石大小受限,绞车耗时耗电,耙运距离影响生产能力等等。
电耙对矿石块度一般不能大于200~380mm,要求块度小是因为耙斗容积小,耙运效率就低,如设备再增大尺寸和重量,就不适宜安装以及频繁的移动靠前作业;装满系数低,作业时间少,大部分时间用在崩破400mm以上的矿石岩渣和移动搬迁电耙靠前固定作业,以及处理漏斗卡塞,设备滑轮、钢丝绳等等故障,作业时间只占20%~39%,致使掘进出矿成本巨大;耙运距离导致事故增多,效率更低,增大矿尘使通风成本又增加;转弯作业更难,工作面30米内堆矸渣多又乱,影响其他工序工作;耙斗易被拉出槽酿成事故,耙斗绞车刹车要勤换;不能清底需要人工清底2个多小时;滑轮【尾轮】楔固容易被拔出或拉断极不安全;使得凿岩台车无法进到工作面钻眼,只能用简单麻烦的气腿式凿岩机人工凿岩;斜井清底工作随着倾角的增大,难度不断增大,占时更长,斜井倾角越大断面夹角越小,两个面所夹的角部矸渣耙斗装岩机更难耙到,加之夹角常有积水,使得清底所占时间要2个多小时;经常耙斗拉过去耙不上矸渣,或是一边耙一边往下滚,耙上矸渣后,耙斗存不住矸渣,耙斗行程路底面凹凸不平,运行过程中将矸渣石抖掉了一半;斜井上山装渣更不;靠外力轨道行走易掉道;靠钢丝绳牵引耙斗自重下砸兜点货渣,因行程远8~30米,阻力大,工效低,经常出现断绳、夹绳、打齿或烧毁电机等事故;一年下来比扒渣机耗电14779.8元;耙斗装岩机靠钢丝绳牵引耙斗往返出货装矿,行程长阻力大,造成钢丝绳和导向轮相互摩擦,经常折齿、轮坏、绳断、电机过载烧毁等频繁发生故障;耙渣机身高体笨,各种安全保护比较多,如支腿、道卡、护栏、锚绳等等缺一都是危险;装渣过程中耙子与尾槽的撞击,稳定性极差;70年代与20世纪相差很远了,必须采用扒渣机来取缔这些毛病和缺点的隐患。